找回密码
 立即注册

快捷登录

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 762|回复: 0

鸿盛化工节能减排持续推进,两项小技改每月节约成本170万元

  [复制链接]

122

主题

109

回帖

811

积分

中级会员

积分
811
发表于 2012-6-4 09:11:28 | 显示全部楼层

鸿盛化工节能减排持续推进,两项小技改每月节约成本170万元

浙江鸿盛化工有限公司是浙江龙盛集团股份有限公司下属子公司,在2012年度进一步开展挖潜增效、节能减排管理工作。通过积极开展合理化建议活动,全公司上下掀起一股挖潜增效、节能减排的工作氛围,仅在2012年,公司下属两个生产车间实施了两个项目技改,为公司节约成本每月约170万元。

  据介绍,随着该公司新MVR项目开车的成功,技术人员通过逐步调整水相岗位的工艺控制指标,控制硫铵蒸汽冷凝水的成分,使其能够达到下一道生产车间工序可以回用的要求,这一方案的实施,每月可以节约成本30余万元。

  今年2月初,车间通过技改,开始EF生产工艺进水逐步掺入MVR蒸出冷凝水,减少软水的用量。经过一段时间的摸索,到现在已经实现了硫铵蒸汽冷凝水全部回用的效果。共计回用MVR冷凝水3万立方米,按照软水单价8.36元/吨计算,共计节约26万元。同时冷凝水污水产生量减少3万立方米,减少污水处理成本30万元。

  5月中旬,车间又通过逐步关小MVR一效外部加热蒸汽阀门,系统蒸发的二次蒸汽经高压风机压缩后作为加热器的加热蒸汽使用。通过近10天的调试,使用情况较为理想。经计算,每天约减少45t低压蒸汽的使用量,同时大约减少3600kWh的电量消耗,蒸汽和用电合计每月可以节约38万元。公司技术人员表示,随着产量的进一步提升,成本节省将会更加显著。

  此前,鸿盛化工H501车间已正式投用高塔塔顶冷凝器,全面淘汰原来循环水冷却降温的工艺。据介绍,原循环水冷却降温工艺,电耗较高,循环水降温效果不稳定,热量消耗较大,成本较高。经过车间工程技术人员长期摸索,并查阅相关技术资料,对高塔塔顶冷凝器实施技术工艺改造,全部采用软水汽化自产蒸汽降温的工艺,并一次性投入使用开车成功,至今开车稳定运行。据悉,每小时可自产蒸汽量5.8吨。每天可产生直接经济利益2.5万元,每月可以节约成本75万元。

  鸿盛化工负责人表示,企业类似这样的小改小革还有很多,公司将不断地通过类似技改,开展挖潜增效活动,降低能源消耗,为公司进一步降低产品成本,提高产品市场竞争能力,同时也为社会节能减排工作作出微薄的贡献。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|绍兴曹娥江网络科技有限公司 ( 浙ICP备11013080号-1 )浙B2-20100344号

GMT+8, 2025-6-22 21:38 , Processed in 0.105453 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表